probleme mit transpondern

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BPanther
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Re: probleme mit transpondern

Beitrag von BPanther »

Alles klaro, rennt ja nicht weg. Für die Solo4K habe ich zum Vergleich auch noch eine neutrino ins Experimentell gepackt. Wenn alles klappt, sollte auch die Solo4K weiterhin keine Probleme haben.

Ich habe auch noch ein paar mal mit PILOT_OFF beim 19.2E gescannt. Die Transponderanzahl ist zwar wieder auf 135 runter gegangen, die Sender sind auf 995 im besten Fall gestiegen. Aber auch ein PILOT_AUTO verhält sich derzeit nicht anders, kommt mir zumindest so vor. Habe das aber nur auf der Ultimo4K getestet.

Achja: Bei manueller Suche steht Pilot immer auf Auto - also nicht wundern. Die Änderungen betreffen nur einen kompletten Scan eines oder mehrerer Satelliten.

Kommt dann natürlich wenn für "gut" befunden auch ins GIT. :)
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BPanther
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Re: probleme mit transpondern

Beitrag von BPanther »

Schade, bisher nicht geantwortet bzw. kam keine Rückmeldung. Habe die Änderung aber dennoch bei mir mit ins GIT genommen -> https://github.com/Duckbox-Developers/n ... 736c522b9c
Scheint zumindest für die VU4K besser zu funktionieren.
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hanbobo
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Re: probleme mit transpondern

Beitrag von hanbobo »

Hi,

ich hatte es immer noch nicht geschafft, mache ich dieses WE und dann melde ich mich

VG
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vanhofen
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Re: probleme mit transpondern

Beitrag von vanhofen »

BPanther hat geschrieben: Do 2. Jul 2026, 07:54 Schade, bisher nicht geantwortet bzw. kam keine Rückmeldung. Habe die Änderung aber dennoch bei mir mit ins GIT genommen -> https://github.com/Duckbox-Developers/n ... 736c522b9c
Scheint zumindest für die VU4K besser zu funktionieren.
dbt hat im Tuxbox-Neutrino den Code als "dead code" vollständig entfernt. Und er hat recht damit. Das Setzen von pilot hat keine Auswirkung, denn ein paar Zeilen weiter unten wird das alles durch switch(feparams->pilot) wieder überschrieben.
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